02 生产效率大幅提高,良品率增至99.4%
■相机选型问题:由于机器人在拍摄位置可以静止不动1秒左右,所以未选用500万像素的全局快门工业相机,而是选择了卷帘快门1000万像素相机,光源由原来的2根蓝色条形光源增加至4根。
■夹具问题:更改夹具,增加1个机械结构用来辅助角度矫正并且去掉1个定位销。
■多种型号工件测量问题:康耐视请工厂提供“零误差”工件(就是三坐标测量后基本接近生产图纸尺寸的工件),分别测试四种型号的缸体和四种型号的缸盖,寻找特征规律,找到几种型号通用的特征点。
■光线问题:在相机和光源整体结构外增加遮光板,既可以屏蔽外界光又可以保证条光的聚集性。
*缸体引导图片
目前,EA211发动机工厂在车间已经成功部署了康耐视3D视觉产品,实现了机器人高精度快速抓取发动机缸体、缸盖,而且引导效果稳定,自动化上料速度远超人工上料,缸体磨损基本不再出现,工件良品率从96%提升至99.4%左右,极大提高了生产效率。此外,工厂将节约下来的5个工位共计10位工人也分别投入到了其他工位,整体生产成本大幅度下降。工厂负责人对康耐视的技术水准和服务质量点了大大的赞,并表示未来有机会与康耐视再次携手合作!
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